Logo video2dn
  • Сохранить видео с ютуба
  • Категории
    • Музыка
    • Кино и Анимация
    • Автомобили
    • Животные
    • Спорт
    • Путешествия
    • Игры
    • Люди и Блоги
    • Юмор
    • Развлечения
    • Новости и Политика
    • Howto и Стиль
    • Diy своими руками
    • Образование
    • Наука и Технологии
    • Некоммерческие Организации
  • О сайте

Скачать или смотреть Незаметная МИКРОТРЕЩИНА сорвала экспортную партию на 5 млн (cэкономили на диагностике): в описании

  • КБ90
  • 2026-02-03
  • 2019
Незаметная МИКРОТРЕЩИНА сорвала экспортную партию на 5 млн (cэкономили на диагностике): в описании
  • ok logo

Скачать Незаметная МИКРОТРЕЩИНА сорвала экспортную партию на 5 млн (cэкономили на диагностике): в описании бесплатно в качестве 4к (2к / 1080p)

У нас вы можете скачать бесплатно Незаметная МИКРОТРЕЩИНА сорвала экспортную партию на 5 млн (cэкономили на диагностике): в описании или посмотреть видео с ютуба в максимальном доступном качестве.

Для скачивания выберите вариант из формы ниже:

  • Информация по загрузке:

Cкачать музыку Незаметная МИКРОТРЕЩИНА сорвала экспортную партию на 5 млн (cэкономили на диагностике): в описании бесплатно в формате MP3:

Если иконки загрузки не отобразились, ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если у вас возникли трудности с загрузкой, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, указанным в нижней части страницы.
Спасибо за использование сервиса video2dn.com

Описание к видео Незаметная МИКРОТРЕЩИНА сорвала экспортную партию на 5 млн (cэкономили на диагностике): в описании

Экспортную партию готовили три месяца. Контракты подписаны, логистика оплачена, дата отгрузки зафиксирована. Всё сорвалось из-за дефекта, который не заметили при проверке.

1. Речь шла о дозирующем узле фасовочной линии. Он отвечал за точность наполнения контейнеров для зарубежного заказчика. Допуск - плюс-минус 0,2%. Контроль проходили выборочно, без углублённой диагностики. Сэкономили 180 тыс. на ультразвуковом и рентген-контроле металла.

2. В корпусе оставалась микротрещина длиной 1,4 мм. После 600 циклов давления она начала расширяться. Давление в системе стало «плавать». Брак обнаружили только на финальной проверке перед отгрузкой.

3. Из 24 000 единиц продукции не прошли сертификацию 17 800. Контейнеры пришлось утилизировать. Повторное производство заняло 19 дней. Контракт на 5 млн был аннулирован. Дополнительно предприятие заплатило 640 тыс. за простой, 420 тыс. за хранение и переработку, 310 тыс. штрафа по логистике. Общие потери превышали 6,3 млн.

4. Новый оригинальный корпус обещали через 11 недель. Решение нашли быстрее. Деталь отсканировали, восстановили геометрию, усилили зону нагрузки, изменили толщину стенки на 0,6 мм. После стендовых испытаний узел запустили в работу за 5 дней.

Когда экономят на диагностике, платят за простой. А 3D-сканирование, 3D-моделирование и печать позволяют быстро закрывать такие риски и не зависеть от поставщиков. Это уже не про экономию. Это про контроль над бизнесом.

Комментарии

Информация по комментариям в разработке

Похожие видео

  • О нас
  • Контакты
  • Отказ от ответственности - Disclaimer
  • Условия использования сайта - TOS
  • Политика конфиденциальности

video2dn Copyright © 2023 - 2025

Контакты для правообладателей [email protected]