41 - Ту-154М потеря скорости и плоский штопор а/п Иркутск 04.07.2001

Описание к видео 41 - Ту-154М потеря скорости и плоский штопор а/п Иркутск 04.07.2001

Авиалайнер Ту-154М (регистрационный номер RA-85845, заводской 86А735, серийный 0735) авиакомпании «Владивосток Авиа» совершал рейс ДД-352 по маршруту Екатеринбург—Иркутск—Владивосток.
При заходе на посадку в аэропорту Иркутска, при выполнении третьего разворота, потерял скорость и свалился в плоский штопор.

Рейс ДД-352 вылетел из Екатеринбурга в 19:47 IKT. Взлёт и полёт прошли в штатном режиме на высоте 10100 метров.

В 01:50 экипаж начал снижение к аэропорту Иркутска. В 02:05 КВС доложил об установлении визуального контакта со взлётной полосой иркутского аэропорта. В процессе захода на посадку экипаж допустил падение скорости самолёта во время третьего разворота ниже допустимой на 10-15 км/ч. Автопилот, включённый в режим поддержания высоты, с падением скорости увеличил угол тангажа, что привело к ещё большей потере скорости. Обнаружив опасную ситуацию, экипаж добавил режим двигателям, отклонил штурвал влево и от себя, что привело к быстрому росту вертикальной скорости и увеличению крена влево. Потеряв пространственную ориентировку, КВС попытался вывести самолёт из крена, но своими действиями лишь увеличил его. После срабатывания задатчика радиовысотомера, установленного на минимальную высоту этого этапа захода на посадку, второй пилот резко потянул штурвал «на себя», руль высоты при этом отклонился до 24° на кабрирование (практически до упора). Такое интенсивное и значительное отклонение руля высоты привело к увеличению перегрузки до 2 g, угла тангажа до 20°, выводу ВС на закритические углы атаки и сваливанию в плоский штопор. Самолёт резко «клюнул носом» вниз и понёсся к земле.

13 декабря 2001 года было опубликовано заключение государственной комиссии по расследованию.

Причиной в нём были названы ошибочные действия экипажа:

- При заходе на посадку экипаж не смог выдержать режим высоты 850 метров при нахождении самолёта в левом развороте на скорости меньше рекомендованной, что заставляло автопилот отклонять руль высоты на кабрирование для поддержания высоты полёта, что приводило к увеличению угла атаки.
- При левом крене 45° второй пилот потянул штурвал на себя. В результате увеличился угол атаки. При большом угле атаки необходима гораздо большая тяга, чем заданная экипажем. В результате самолёт вышел на закритические углы атаки и начал терять подъёмную силу крыла.
- Нештатная ситуация продолжила развиваться, после 10-секундного промедления с увеличением тяги двигателей потеряна управляемость. Неправильные действия командира экипажа (инстинктивные, вопреки инструкциям) лишь усугубили ситуацию.

⚠Не забудь подписаться и будь в курсе всех интересных авиасобытий!
⚠Получай больше интересных и обучающих материалов и статей на нашем сайте и соц.сетях!
Наш сайт: http://skywaypublic.ru/
Мы вконтакте: https://vk.com/skyway_public
Мы в инстаграм:   / skyway_public  
Мы в телеграм: http://t.me/skywaypublic

Мы ждем тебя, коллега! ✅

Комментарии

Информация по комментариям в разработке